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杭州勵進全自動過濾器應(yīng)用于中水回用技術(shù)處理鋼鐵工業(yè)廢水


  杭州勵進全自動過濾器應(yīng)用于中水回用技術(shù)處理鋼鐵工業(yè)廢水

  一、 概述

  水是鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要環(huán)境影響評價指標(biāo)。為減少工業(yè)新水取水量,降低噸鋼耗水,必須應(yīng)用先進的節(jié)水和水處理技術(shù).最大化、最合理地將處理后的廢水回收利用。因此,在鋼鐵行業(yè)中利用中水處理技術(shù)顯得尤為重要。

  二、中水處理技術(shù)

  中水處理方法一般是按照生活污水中各種污染物的含量、中水用途及要求的水質(zhì),采用不同的處理單元,組成能夠達到處理要求的工藝流程。中水處理方法包括物化處理技術(shù)、生物處理技術(shù)等。

  2.1物化處理技術(shù)

  物理化學(xué)法主要有混凝沉淀、過濾、活性炭吸附等技術(shù)工藝[糾,隨著膜技術(shù)的發(fā)展,膜法處理受到普遍運用。

  (1)混凝沉淀

  混凝工藝主要去除原水中懸浮狀和膠體狀雜質(zhì),是物化處理中常用的方法。聚合鋁、聚合鐵及聚丙烯酰胺是常用的效果較好的混凝劑。沉淀與氣浮均是混凝反應(yīng)后有效的固液分離手段。

  (2)過濾

  在中水處理中,過濾是必不可少的后置工藝。需要認真考慮的是濾池中所用的濾料,石英砂單層濾料和石英砂無煙煤雙層濾料是傳統(tǒng)的水處理濾料,在中水處理也得到廣泛的應(yīng)用。

  (3)活性碳吸附

  活性碳對可溶性有機物有良好的吸附能力,將活性碳罐置于處理流程的后部,有利于保證出水水質(zhì)。但活性碳價格貴、易飽和.而飽和后必須及時更換,使用時要考慮經(jīng)濟運行成本。

  (4)膜分離技術(shù)

  膜分離技術(shù)包括微濾、納米過濾、超濾、滲析、滲透、電滲析、氣體分離等[引,其以處理效果好、低、占地面積小、操作管理容易等特點而倍受關(guān)注。反滲透在工業(yè)中的應(yīng)用較為普遍,反滲透主要用于降低水中礦化度和去除總?cè)芙庑怨腆w(TDS)。使用反滲透對于城市污水處理廠二級出水的脫鹽率達90%以上,水的回收率達75%左右,COD和BOD的去除率達85%左右,細菌去除率90%以上,對于含氮化合物、氯化物和磷也有優(yōu)良的脫除性能。

  2.2生物處理技術(shù)

  反能耗生物處理技術(shù)是利用微生物的吸附、氧化分解污水中的有機物的處理方法,包括好氧生物處理和厭氧生物處理。中水處理多采用好氧生物處理技術(shù)[引,包括活性污泥法、接觸氧化法、生物轉(zhuǎn)盤等處方法。這幾種方法或單獨使用。或幾種生物處理方法組合使用,如接觸氧化+生物濾池;生物濾池+活性炭吸附:轉(zhuǎn)盤砂濾等流程。

  2.3中水處理工藝流程

  中水處理常采用的工藝流程主要是物化工藝及生化一物化組合工藝,從經(jīng)濟投資和占地面積比較,生化一物化處理術(shù)要比物化處理技術(shù)高,并且生化的運行管理難度較大。河南省安陽市西區(qū)綜合污水處理廠中水設(shè)施于2006年12月開始正式運行,主工藝采用法國德利滿公司先進性的高密度沉淀池加v形濾池技術(shù)。平均處理量為120000 m3/d(5000m3/h).中水處理工藝流程?!?/p>

  3.1原水水質(zhì)

  中水處理的原水來自于鋼鐵企業(yè)的主要生產(chǎn)廢水及生活污水,水質(zhì)成分復(fù)雜,含有一定量的有機物。

  通過水處理前后的水質(zhì)監(jiān)測,結(jié)合2007年7一12月的化驗數(shù)據(jù).對采用中水處理技術(shù)的效果進行分析研究。并與循環(huán)冷卻水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進行比較,進一步提出回用循環(huán)水的技術(shù)措施。

  (1)SS處理效果分析

  循環(huán)冷卻水對懸浮物的水質(zhì)要求較高,sS是中水處理效果的主要評價指標(biāo)。因此,對ss的監(jiān)測分析比較重要。圖4為中水處理工藝對SS去除率的曲線圖。

  從圖4可以看出.sS的去除率大都穩(wěn)定在95%左右.這表明原水經(jīng)過混凝沉淀、過濾等處理工藝后,水中的懸浮物含量得到明顯的去除。但因鋼鐵企業(yè)每月會安排一次計劃檢修,勢必造成污水水質(zhì)惡化。給處理工藝還是帶來一定的沖擊影響,每月SS處理率較低的原因(最低時僅為85%左右)。

  (2)含油量處理效果分析

  鋼鐵行業(yè)排放的廢水中含油量較高,采用曝氣除油設(shè)施。降低了水中的油含量,有利于后續(xù)廢水處理。

  可知,該廢水處理工藝對油的去除率達到95%2蘭右,處理后的油含量一般在1 mg/L以下。主體檢修時排放的廢水中油含量較高,對中水水質(zhì)有一定的波動。

  (3)CODer處理效果分析

  從原水水質(zhì)分析來看。廢水中含有一定濃度的有機物,容易在系統(tǒng)中孳生蚊蠅,產(chǎn)生生物粘泥,造成菌藻危害。

  采用物化工藝對CODer去除率能達到75%左右,CODer濃度低于50蟬兒,達到中水回用要求。對有機物的去除常規(guī)采用生物處理工藝,通過中水處理技術(shù).表明對鋼鐵行業(yè)的廢水采用物化法也能降低CODer濃度。

  (4)硬度、堿度處理效果分析

  在前混凝配水構(gòu)筑物中投加石灰,不僅降低暫時硬度,而且降低水中總堿度。

  硬度(以Ca2+硬度計)和總堿度的去除率分別為40%、52%:處理后的水質(zhì)明顯得到改善。硬度去除反應(yīng)原理為:

  Ca(HC03)2+Ca(OH)2=2CaC03’}+2H20

  C02+Ca(OH)2=CaC03,+H20

  M礦+Ca(OH)2=Mg(OH)2 +Ca2+

  (5)中水處理的水質(zhì)

  中水處理后的水質(zhì)及循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(HG/T 3923—2007)(總鐵以FC礦、總堿度以CaCO,計)。

  通過處理后的中水與循環(huán)冷卻水補水比較,表明中水水質(zhì)符合回用循環(huán)水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),可替代新鮮水作為循環(huán)冷卻水的補水,但因循環(huán)水運行有其特殊性。須采取必要的技術(shù)措施。

  4回用于循環(huán)冷卻水的措施

  循環(huán)冷卻水在運行中要防止菌藻孳生、防止對管道及設(shè)備的腐蝕、防止結(jié)垢等現(xiàn)象的發(fā)生,因此循環(huán)水系統(tǒng)的補充水(即中水)水質(zhì)有較高的要求。

  通過分析、研究,中水用作循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的補充水,最具有影響因素的污染物分別為懸浮物、COD和氨氮等fq。與處理后的水質(zhì)對比,因循環(huán)冷卻水在運行中的特殊性.有必要針對中水水質(zhì)進行水質(zhì)穩(wěn)定試驗,選擇并確定處理效果優(yōu)良的水穩(wěn)藥劑配方及加藥量。具體參見http://www.juguapin.cn更多相關(guān)技術(shù)。

  4.1殺菌滅藻劑

  首先進行細菌分類試驗。針對中水中存在的細菌進行不同殺生劑、不同酸堿度和不同濃度的殺菌試驗,確定殺菌配方。

  4.2阻垢緩蝕劑

  進行旋轉(zhuǎn)掛片和動態(tài)模擬試驗.對不同阻垢緩蝕藥劑及投加量、濃縮倍數(shù)、殺菌劑等試驗,比較面和系統(tǒng)地考慮了試驗中的各方面因素,形成緩蝕藥劑配方方案。

  五、結(jié)論

  結(jié)合中水處理技術(shù)的實際運行效果,提出了中水在鋼鐵行業(yè)中的應(yīng)用,對提高水的重復(fù)利用率有很強的實踐意義,具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。

  (1)中水處理后,對SS、CODer、含油量、硬度、堿度的去除率分別為95%、75%、95%、40%、52%中水水質(zhì)滿足循環(huán)冷卻水補充水的水質(zhì)要求。

  (2)對于中水回用循環(huán)冷卻水的技術(shù).要進行針對性的水質(zhì)穩(wěn)定試驗,以確定高效、經(jīng)濟的藥劑配方及投加量。

  (3)在中水處理運行管理中,加強對主要水質(zhì)指標(biāo)的監(jiān)測控制,并針對原水水質(zhì)惡化對中水處理帶來的水質(zhì)波動進行經(jīng)驗總結(jié)。

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